企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
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发布时间:2021-11-17 12:49:00 作者:旺豪
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过共晶成分的铁液就能满足这样的条件,但过高的CE值使石墨在共晶凝固前就长大,长大到一定尺寸时石墨开始上浮,产生石墨漂浮缺陷。浇注过程中,当直浇道的铁液经横浇道进入胀大的冒口体后,由于降低了流速,此时铁液内的渣与气会随着铁液流速的降低上浮到冒口体的顶部,气体会从冒口体顶部的出气孔排出,而则会在挡渣能力较强的宽薄冒口颈的阻止下滞留在冒口体内,减少了铸件夹渣与气孔缺陷。这时,由石墨化引起的体积膨胀只会造成铁液液面上升,不但对铸件的补缩毫无意义,而且由于石墨在液态时吸收了大量的碳,反而造成在共晶凝固时铁液中的w(C)量低不能产生足够的共晶石墨,也就不能抵消由于共晶凝固造成的收缩。实践证明,能够将CE值控制在4.30%~4.50%是的。
工人可以采取手指塞紧、用冲锤的尖头局部冲紧。高生产率的高密度造型是否有局部疏松,则取决于型砂流动性如何,因而很多工厂尽量降低型砂紧实率来提高型砂的流动性。在加砂和压实过程中采用微震是十分有效的。此外也取决于对造型机紧实压力高低的设定。
它一般发生在铸件的上部(浇注位置),主要分为块状、绳索状和细碎黑渣。采用稀土镁合金来处理,稀土氧化物残余量控制在002%~004%。黑渣的主要成分硅酸镁,是由铁水中MgO和SiO2反应生成的,并受其相对含量的影响。因此,作为控制黑渣的措施之一就是减少镁的残余量(加镁0.15%时,渣总量约占铁水重量的0.1%),而残余稀土因与氧有很强的亲和力,在减少黑渣方面有明显的效果。
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